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“從試運行期間的指標來看,赤泥鈣硅比明顯提高,赤泥鈉硅比明顯降低,噸氧化鋁的堿耗降低約20%。按照目前氫氧化鋁市場價格測算,每噸可降低氧化鋁生產成本約60元?!苯?,隨著赤泥脫堿流程改造后,各項試運行指標明顯優(yōu)化,國電投鋁遵義公司溶出沉降車間主任張小軍高興地說道。
隨著國內鋁土礦的貧化、劣化,鋁土礦資源越來越緊張。遵義公司在行業(yè)首次采用了焙燒脫硫技術處理高硫鋁土礦,該技術可以經濟高效地處理高硫和高碳等劣化的鋁土礦。但也隨之帶來了生產過程中堿耗升高的弊端,遠遠高于設計指標,嚴重制約遵義公司市場競爭力。
為降低產品堿耗,提高市場競爭力,遵義公司成立攻關組,積極組織降低堿耗攻關。通過與中南大學等科研院所合作交流、借鑒同行業(yè)關于脫堿的類似技術方法,組織開展赤泥脫堿技術的研究和攻關。依據(jù)赤泥脫堿的相關理論,攻關組經過反復的理論測算和小型試驗研究,結合遵義公司生產實際,創(chuàng)新性地提出了利用沉降洗滌系統(tǒng)開展赤泥脫堿舉措。通過改變石灰乳添加方式,使脫鈉完全反應,從而達到降低堿耗的目的。
秉持“真信、真干、真成”的工作理念,攻關組說干就干,在赤泥脫堿理論得到論證后,立即組織多部門聯(lián)合現(xiàn)場確定改造方案,經現(xiàn)場查看、討論,最終確定改造方案,并組織實施。為更好更快地完成脫堿項目的改造,在保證安全的前提下,車間技術人員與檢修人員輪番上陣,經過兩天兩夜的不眠不休,赤泥脫堿改造項目順利完成。
5月初,完成脫堿流程改造后,遵義公司立即組織開展脫堿工藝試運行,試運行期間公司技術人員緊盯生產現(xiàn)場,時刻觀察運行情況及指標變化,不斷地總結和提煉,調整絮凝劑、石灰乳的添加量。
看著新改造的流程調試,遵義公司溶出沉降車間主任張小軍欣慰地說:“堿耗高,一直是制約遵義公司氧化鋁生產成本的一個痛點,早完成一天,我們就能早一天為公司降低堿耗、節(jié)約生產成本做出貢獻”。
據(jù)介紹,下一步,遵義公司將繼續(xù)摸索添加石灰乳對沉降系統(tǒng)的影響因素,找出石灰乳和絮凝劑最佳添加量,穩(wěn)定沉降槽操作,為赤泥脫堿創(chuàng)造最佳條件。同時,邀請絮凝劑廠家,到公司開展沉速實驗,找出在赤泥脫堿期間絮凝劑最佳配比。
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