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今年以來,西南鋁高精板帶事業(yè)部熱連軋制造中心(以下簡稱“熱軋中心”)多措并舉,從生產(chǎn)、工藝、設(shè)備三方面開展工作,產(chǎn)量連創(chuàng)新高。自3月份以來,熱軋中心產(chǎn)量已連續(xù)8個月突 破設(shè)計產(chǎn)能,其中7月產(chǎn)量打破單月高產(chǎn)量記錄,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏
產(chǎn)量大幅提升,面臨的個問題就是如何加快現(xiàn)場金屬流轉(zhuǎn),防止呆滯金屬堆積對生產(chǎn)造成影響。
一直以來,熱軋中心銑床問題板錠數(shù)目較多。針對此問題,熱軋中心嚴(yán)把入口關(guān),發(fā)現(xiàn)外觀不合格鑄錠,退回責(zé)任鑄錠廠家,保證外觀缺陷板錠不進(jìn)銑床,減少了鑄錠重銑、報廢風(fēng)險。熱軋中心銑床生產(chǎn)人員加強(qiáng)對銑后板錠質(zhì)量檢查,確保銑后問題板錠不進(jìn)下道工序。月度分析會上,熱軋中心羅列當(dāng)月板錠質(zhì)量情況,對板錠質(zhì)量不好的廠家提出投訴并要求整改,保證鑄錠質(zhì)量穩(wěn)定。
同時,熱軋中心還加快成品卷材的流動。該中心成品區(qū)域約有500個空料墊,按照正常的生產(chǎn)節(jié)奏,每天產(chǎn)出的熱軋卷因溫度高需冷卻后發(fā)送,現(xiàn)場還需存儲外銷卷材,實(shí)際供使用的料墊不足400個。為解決因料墊不足影響生產(chǎn)的問題,熱軋中心首先針對內(nèi)銷大品種罐體料,試驗罐體料降溫至100℃發(fā)送,縮短發(fā)送周期,在卷材生產(chǎn)后2天即具備發(fā)送條件,大大緩解了現(xiàn)場料墊緊張的問題。同時,熱軋中心加快待處理卷材及現(xiàn)場呆滯料處置流程,每周定時整理呆滯在現(xiàn)場5天以上卷材,明確每個呆滯卷材的處理意見,減少了呆滯金屬的占用。熱軋中心通過現(xiàn)場金屬快速流轉(zhuǎn),保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,為長期穩(wěn)定、快速生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)保障。
優(yōu)化生產(chǎn)工藝
電池料、PS版等民用產(chǎn)品,其中罐體料是大品種,具有單卷卷重大,產(chǎn)量高等特點(diǎn),在產(chǎn)量要求大幅度提升的情況下,今年罐體料產(chǎn)量較去年同比提升22%。
對標(biāo)其他生產(chǎn)廠家,熱軋中心開發(fā)大板錠生產(chǎn)工藝,先后小批量試驗罐蓋料、電池料等品種大板錠生產(chǎn),研究出工藝成熟的電池料大板錠生產(chǎn)工藝,在軋制時間基本不變的情況下大幅度提升卷材成品重量,每卷較去年平均水平提升70%以上,提升生產(chǎn)效率的成品率也得到了提升。目前,電池料已經(jīng)成為熱軋中心的第二大產(chǎn)品,每月產(chǎn)量同比提高1倍以上。
同時,技術(shù)人員注意到在板錠出爐后,限制生產(chǎn)速度的因素主要在粗軋環(huán)節(jié)。為此,針對罐體料、電池料等大品種產(chǎn)品軋制,熱軋中心優(yōu)化了粗軋道次負(fù)荷,減少粗軋道次,對存在粗軋咬入困難的問題,技術(shù)人員通過提升粗軋咬入速度、調(diào)整粗軋各道次壓下分配等措施,提升了生產(chǎn)效率,為后續(xù)提升產(chǎn)量提供了參考方向。
減少設(shè)備隱患
繁重的生產(chǎn)任務(wù),對設(shè)備也是一場“大考”。熱軋中心設(shè)備人員開展了“干部值班、技術(shù)跟班”等措施,中心中、夜班現(xiàn)場值班,及時準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際運(yùn)行情況,找準(zhǔn)難點(diǎn)堵點(diǎn),研究改進(jìn)措施;對易產(chǎn)生設(shè)備故障的問題點(diǎn),安排一線設(shè)備人員定期點(diǎn)檢,對影響生產(chǎn)的關(guān)鍵問題實(shí)行一線設(shè)備人員跟班,相關(guān)技術(shù)人員隨時待命,確保生產(chǎn)一有問題立馬組 織解決。
熱軋中心設(shè)備工區(qū)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況,在緊張的生產(chǎn)節(jié)奏中見縫插針,克服多種不利因素,對月度維檢修計劃層層把控,對維檢修項目清單進(jìn)行分類匯總,各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào),合理安排集中消缺,大大提高了設(shè)備的運(yùn)行效率;設(shè)備人員注重現(xiàn)場設(shè)備常規(guī)優(yōu)化及保養(yǎng),優(yōu)化加熱爐燃燒系統(tǒng),縮短3、4號爐到溫時間,為完成生產(chǎn)任務(wù)爭取了寶貴時間,為連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)保駕護(hù)航。
下一步,熱軋中心中心將持續(xù)改進(jìn)、勇于突 破,以更加飽滿的熱情、昂揚(yáng)的斗志、務(wù)實(shí)的作風(fēng),為完成全年生產(chǎn)任務(wù)不懈奮斗!
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