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  • 中鋁鄭州研究院七項科技成果獲行業(yè)專家高度評價

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    2020年08月31日 10:21:00
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    中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在北京召開2020年科技成果評價會,對中鋁鄭州研究院“鋁電解廢陰極資源化綜合利用技術(shù)與裝備開發(fā)及工業(yè)試驗”等七項科技成果進(jìn)行了評價。

      近日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在北京召開2020年科技成果評價會,對中鋁鄭州研究院“鋁電解廢陰極資源化綜合利用技術(shù)與裝備開發(fā)及工業(yè)試驗”等七項科技成果進(jìn)行了評價。

      會上,七個項目組代表分別就各項目的課題背景、解決的關(guān)鍵技術(shù)和總體技術(shù)思路、主要研究內(nèi)容與結(jié)論、項目技術(shù)創(chuàng)新點及知識產(chǎn)權(quán)、社會經(jīng)濟效益與推廣應(yīng)用前景等情況進(jìn)行了詳細(xì)匯報。

      專家組認(rèn)真審查了相關(guān)技術(shù)資料,對各項目進(jìn)行了質(zhì)詢交流,并對評價成果進(jìn)行了獨立評價打分,分別形成了綜合評價結(jié)論。

      專家組一致認(rèn)為,“電解廢陰極資源化綜合利用成套技術(shù)與裝備”項目,解決了鋁電解廢陰極全部危險要素的無害化,同步實現(xiàn)了廢陰極的資源化和高值化,得到石墨化產(chǎn)品1000多噸,石墨化產(chǎn)品各項指標(biāo)均優(yōu)于電煅石墨化焦一級標(biāo)準(zhǔn),同時實現(xiàn)了含氟煙氣的全量化回收,目前已在包頭鋁業(yè)有限公司建成4000噸/年的工業(yè)生產(chǎn)線,并成功運行。整體技術(shù)達(dá)到國際水平。

      “二次鋁灰無害化處置及全量資源化利用技術(shù)研究”項目,解決了現(xiàn)有二次鋁灰處置中氣體利用難、安全風(fēng)險大及無害化渣雜質(zhì)含量高等問題,處置過程產(chǎn)生的可燃?xì)?、氨氣被全部回收利用,處置后得到?a style="color:#4472c4" href="http://www.tlfldsl.cn/product/list/classid_1&classid2_8&classid3_10" target="_blank" title="氧化鋁">氧化鋁含量75~85%高鋁料,鋁用精煉劑回收率大于98%,實現(xiàn)了二次鋁灰賦存資源的全量化利用。整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

      “鋁用炭陽極煅燒(焙燒)工序智能裝備開發(fā)與應(yīng)用”項目,研發(fā)了炭素石油焦耦合均化精準(zhǔn)配料系統(tǒng)、煅燒AGV智能加料裝備、炭陽極炭碗智能填料裝備、炭陽極焙燒塊智能清理裝備,解決了鋁用炭素行業(yè)智能化程度低的問題,實現(xiàn)了機器代人和生產(chǎn)過程優(yōu)化控制,降低了人工成本和焙燒成本。整體技術(shù)達(dá)到國際水平。

      “低鈉亞微米煅燒氧化鋁高效制備技術(shù)開發(fā)”項目,項目以國產(chǎn)工業(yè)氧化鋁為原料,開發(fā)了回轉(zhuǎn)窯高效生產(chǎn)低鈉亞微米氧化鋁成套技術(shù),解決了國產(chǎn)氧化鋁原料雜質(zhì)含量高、微觀結(jié)構(gòu)均勻性差難以生產(chǎn)高品質(zhì)精細(xì)氧化鋁的技術(shù)問題,促進(jìn)了國內(nèi)精細(xì)氧化鋁技術(shù)進(jìn)步,支持了電子陶瓷、新能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

      “氧化鋁生產(chǎn)過程中鋅綠色高效脫除關(guān)鍵技術(shù)”項目,首次開發(fā)了氧化鋁生產(chǎn)過程綠色高效脫鋅及脫鋅產(chǎn)物高值化利用成套關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)了氧化鋁生產(chǎn)主流程產(chǎn)品質(zhì)量的提升和高附加值精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)的雙重功效,解決了高鋅鋁土礦生產(chǎn)高品質(zhì)氧化鋁的技術(shù)難題。該技術(shù)實施后,氧化鋁產(chǎn)品中ZnO含量降低50%以上,含鋅氫氧化鋁滿足了易溶氫氧化鋁產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

      “鋁電解均衡陽極消耗技術(shù)開發(fā)”項目,解決了陽極消耗不均衡的技術(shù)難題,使用該技術(shù),陽極消耗均衡性提高50%以上,噸鋁直流電耗降低207kWh,陽極毛耗降低13kg,氟鹽消耗降低2.3公斤,噸鋁節(jié)約標(biāo)煤64kg,經(jīng)濟和社會效益顯著。整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。


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