鋁鎮(zhèn)靜鋼直接轉(zhuǎn)爐出鋼過程進(jìn)行渣洗,然后爐后吹氬精煉,促進(jìn)夾雜物上浮,不經(jīng)過LF精煉,直接上連鑄澆注。
很多廠生產(chǎn)SPHC等低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼時往往轉(zhuǎn)爐出鋼后,需要到LF進(jìn)行精煉,這不僅工藝路徑長,而且精煉過程容易增碳、增硅,且成本較高。本文簡要介紹一種直接渣洗吹氬直上工藝,即轉(zhuǎn)爐出鋼過程進(jìn)行渣洗,然后爐后吹氬精煉,促進(jìn)夾雜物上浮,不經(jīng)過LF精煉,直接上連鑄澆注。
該工藝的主要操作是隨轉(zhuǎn)爐出鋼過程加入渣洗料,加入量3~10kg/t鋼(根據(jù)鋼水終點情況及下渣量確定加入量),出鋼過程全程底吹氬攪拌,出鋼后進(jìn)行吹氬8min以上,工藝控制好的話可以不進(jìn)行鈣處理直接上連鑄進(jìn)行澆注。該工藝效果穩(wěn)定,可保證連鑄連澆爐數(shù)。
該工藝的關(guān)鍵技術(shù)如下:
?。?)渣洗料:其成分和狀態(tài)至關(guān)重要,是能否引起結(jié)瘤和保證連澆的關(guān)鍵;
(2)加入時機(jī):出鋼過程加入;
?。?)加入量:依據(jù)轉(zhuǎn)爐終點和下渣量及脫氧劑加入量確定;
(4)軟吹:保證軟吹效果(軟吹強(qiáng)度及時間)。
?。?)升溫能力:渣洗料必須具有自升溫能力,防止加入后降溫。
如下是某廠的生產(chǎn)實踐情況,供參考:
?。?)生產(chǎn)工藝簡化,流程縮短
原來生產(chǎn)以SPHC為代表的鋼種的工藝流程為“轉(zhuǎn)爐-LF-鈣處理-軟吹-連鑄”,現(xiàn)在改為:“轉(zhuǎn)爐-出鋼渣洗-軟吹-連鑄”工藝,新流程不進(jìn)行LF精煉和鈣處理,工藝流程明顯簡化,流程明顯縮短。
(2)鋼水可澆性大大改善,不出現(xiàn)水口結(jié)瘤,連澆爐數(shù)明顯提高
未使用渣洗工藝前,無論是否經(jīng)LF精煉或鈣處理,鋼水流動性均差,有20%以上爐次存在流動性差或不流現(xiàn)象,造成連鑄6~8包鋼水過程中一般要燒氧3~5次,中包澆鋼時間6~8h。采用渣洗工藝后,不需LF且無鈣處理,中包連澆16h左右的時間內(nèi)不需燒氧,無結(jié)瘤現(xiàn)象發(fā)生。
(3)材料消耗降低,成本顯著下降
未使用渣洗工藝前,Al消耗大于2.2kg/t鋼,Ca線>200m/爐,渣料消耗大于12kg/t鋼。新工藝至少節(jié)約鋁0.2kg/t鋼,無Ca處理,渣料5~10kg/t鋼,鋼包使用過程不需小修渣線。與LF相比,噸鋼成本降低10元/t鋼~40元/t鋼(各鋼種間存在一定差別)。
?。?)用戶質(zhì)量異議量顯著降低,訂貨合同量顯著增加
未使用渣洗工藝前,每月合同量為4萬噸左右,質(zhì)量異議賠付額為5.6~20.4萬元/月;采用渣洗工藝后,每月合同量增加到8~11萬噸,質(zhì)量異議賠付額低于0.5萬元/月。
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