作為電解槽上重要構(gòu)件之一的陰極碳?jí)K,其主要功能是作為電解槽內(nèi)襯材料和用于傳導(dǎo)電流。因此,其在鋁電解過程中對(duì)電解槽壽命及運(yùn)行狀態(tài)至關(guān)重要。目前我國(guó)預(yù)焙電解槽的平均槽壽命只能達(dá)到1200天左右,這與國(guó)外先進(jìn)的平均槽壽命3000天相比,具有明顯的差距,并且由于我國(guó)的電解槽普遍存在電流密度過低(國(guó)內(nèi)0.65~0.72A/cm2),因此同樣大小的電解槽也要比國(guó)外先進(jìn)水平少產(chǎn)鋁10%以上(國(guó)際先進(jìn)水平約0.75~0.9A/cm2)。究其主要原因是所使用陰極碳?jí)K的性能不佳所致。因此,提高陰極碳?jí)K檔次和使用高品質(zhì)的陰極碳?jí)K,是今后我國(guó)鋁工業(yè)和碳素工業(yè)的發(fā)展方向和必然趨勢(shì)。
本文是近年來(lái)中鋁貴州分公司碳素廠根據(jù)鋁電解的發(fā)展方向和市場(chǎng)需要,所進(jìn)行高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K的開發(fā)過程和在鋁電解槽上進(jìn)行工業(yè)性應(yīng)用情況的介紹。
研制過程
2000年公司在此基礎(chǔ)上,參照法國(guó)沙瓦公司HC系列陰極碳?jí)K指標(biāo),重新對(duì)技術(shù)路線和研制目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整,在高起點(diǎn)上重新開展高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K的研制和開發(fā)工作。在數(shù)年的時(shí)間里,經(jīng)過對(duì)二十多個(gè)配方進(jìn)行研究和改進(jìn)并在對(duì)煅燒、混捏成型和焙燒工藝進(jìn)行反復(fù)的研究和探索基礎(chǔ)上,作了三十多次小規(guī)模試驗(yàn)和十余次較大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)試驗(yàn)后獲得了成功。各種產(chǎn)品的理化性能均達(dá)到了目標(biāo)要求。
?。?)研制目標(biāo)
高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K的各項(xiàng)理化性能指標(biāo)參照法國(guó)沙瓦公司同類系列產(chǎn)品的典型值進(jìn)行制定。
?。?)研制方案及技術(shù)手段
?、僦饕希簾o(wú)煙煤、人造石墨、改質(zhì)瀝青。
?、谧畲罅<?jí)的確定:如果粒徑過大,雖然能提高制品的抗震能力和減少制品的熱膨脹系數(shù),但是從另一個(gè)角度上來(lái)說(shuō)又會(huì)提高制品的氣孔率,降低制品的機(jī)械強(qiáng)度和密度,反過來(lái)又影響了制品在電解過程中的抗鈉浸蝕能力和抗熔鹽機(jī)械磨損和沖刷能力,最終確定了各型陰極碳?jí)K的最大粒徑。
?、叟浞降闹贫ǎ涸趯?duì)國(guó)外陰極碳?jí)K配方進(jìn)行研究及結(jié)合我們長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn),確定了配方的粒級(jí)和大致的配合比例。經(jīng)過二十多次的工藝性驗(yàn)證、探索和優(yōu)化后,確定了高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K工業(yè)性試驗(yàn)用配方。
?、芄に噮?shù)優(yōu)化:在研制前期,對(duì)主要和關(guān)鍵的工藝技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn),使之能適應(yīng)和滿足研制要求。
?、輰?duì)無(wú)煙煤進(jìn)行超高溫處理:通常情況下原料的煅燒一般溫度在1350℃左右,在該種狀態(tài)下進(jìn)行煅燒,其煅后煤的粉末比電阻在1100~1300μΩm之間,不適宜用于高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K的生產(chǎn)。
?、捱m當(dāng)提高焙燒溫度,提升制品的導(dǎo)電性能:常規(guī)的陰極碳?jí)K在進(jìn)行焙燒時(shí),其溫度一般控制在1250~1300℃之間,但為了提高碳?jí)K導(dǎo)電能力,可采用適當(dāng)提高碳?jí)K的焙燒溫度和延長(zhǎng)焙燒時(shí)間的技術(shù)手段。
?、吖に嚵鞒痰拇_定:高石墨質(zhì)系列陰極炭塊的開發(fā)及生產(chǎn),是在原半石墨質(zhì)陰極炭塊生產(chǎn)流程上進(jìn)行的,根據(jù)高石墨質(zhì)陰極炭塊開發(fā)及生產(chǎn)工藝需要做了局部的改造。
?、嘌兄朴弥饕O(shè)備:雙軸Z型攪刀間斷式熱媒加熱混捏機(jī);滾筒式?jīng)隽蠙C(jī);3000 t 立臥式擠壓成型機(jī);32室?guī)w式環(huán)型焙燒爐。
高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K在鋁電解生產(chǎn)中的應(yīng)用情況
?。?)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
試驗(yàn)槽在壽命期內(nèi)運(yùn)行狀況良好,陰極碳?jí)K工作正常,沒有出現(xiàn)早期破損現(xiàn)象,三臺(tái)高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽槽壽命平均1817天,比三臺(tái)半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽的平均壽命1439天長(zhǎng)378天。
在壽命期內(nèi),三臺(tái)高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽的爐底壓降平均為404.57mV,三臺(tái)半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽的爐底壓降平均為430mV。GS-1高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽的爐底壓降比半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K對(duì)比槽平均低25.43mV,有利于電解槽的節(jié)能。
(2)在貴州分公司230KA電解槽上的使用情況
2000年10月在230KA電解槽上進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),1#、2#、3#槽采用30%石墨含量的高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K,4#、5#、6#槽采用半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K,焙燒啟動(dòng)后的前8個(gè)月測(cè)試數(shù)據(jù)表明:
通過對(duì)陰極碳?jí)K的摸底檢查,使用30%石墨含量的高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K的槽爐底平整,吸鈉膨脹變形很小。而使用半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K的槽爐底不平整,且有一定的膨脹變形。
?。?)在其它電解槽上的應(yīng)用情況
2002年3月17日在廣西分公司電解廠160KA電解槽和云南鋁業(yè)l86KA電解槽上分別砌筑了兩臺(tái)30%石墨含量的高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K槽進(jìn)行試驗(yàn),至今工藝狀況穩(wěn)定、運(yùn)行情況良好。
?。?)產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用
2005年電解鋁廠在57臺(tái)鋁電解槽上投入了高石墨質(zhì)陰極碳生產(chǎn);
2006年到8月1日為止,又有20臺(tái)高石墨質(zhì)陰極碳投入生產(chǎn)。
?。?)國(guó)外企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K(30%人造石墨含量)狀況
2004年6月印度BALOCO鋁業(yè)公司向我分公司訂購(gòu)了2600噸高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K在其250KA鋁電解槽上進(jìn)行使用,充分體現(xiàn)了其在抗熱震性能方面的優(yōu)越特性。因此,2006年年初印方又向我分公司緊急訂購(gòu)了3000噸同類型產(chǎn)品用于破損槽的大修。
分析與討論
工業(yè)性試驗(yàn)和鋁電解槽上生產(chǎn)性應(yīng)用的結(jié)果表明:通過對(duì)煅燒工序、混捏成型工序和焙燒工序工藝參數(shù)以及配方進(jìn)行研究和改進(jìn)后,利用現(xiàn)有流程完全能生產(chǎn)出理化指標(biāo)符合研制方案要求的高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K,并且在電解槽上使用時(shí)能取得節(jié)電、降耗、提高產(chǎn)能和延長(zhǎng)壽命的功效。
(9)高石質(zhì)系列陰極碳?jí)K的導(dǎo)電性能分析
從理論上說(shuō),陰極碳?jí)K的導(dǎo)電性能與其所使用原料的石墨化度有關(guān),而所用原料的石墨化程度又與其粉末比電阻值的關(guān)系較為密切,基本上是呈線性關(guān)系。若配方中主要原料的石墨化度越高,粉末比電阻值越低,則碳?jí)K的電阻率也越低。反之亦然。為了提高各型高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K的導(dǎo)電能力,在研制方案中采用了提高陰極碳?jí)K整體石墨化度的技術(shù)手段,主要通過下述環(huán)節(jié)加以實(shí)現(xiàn)。
由于織金無(wú)煙煤本身具有強(qiáng)度高、致密性好特點(diǎn),將其放入電煅爐中進(jìn)行煅燒,通常情況下煅燒溫度控制在1600~1800℃時(shí),能將煅后煤粉未比電阻值控制在650±l00μΩm之間,基本能滿足常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。但其在該范圍內(nèi)所得到的高溫處理,使用于高石墨質(zhì)系列陰極制品的生產(chǎn),不足以使各類制品的導(dǎo)電性能發(fā)生明顯變化。只有采用高溫調(diào)控技術(shù)將煅燒溫度進(jìn)一步升至1800~2100℃左右,在該溫度下無(wú)煙煤得到了近似石墨化過程的工藝處理,使其六角碳原子的平面網(wǎng)格從無(wú)序的二維空間排列轉(zhuǎn)為有序的三維空間排列;從無(wú)定型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為具有石墨的晶格結(jié)構(gòu)。因此,使煅后煤的粉末比電阻值有了明顯的降低。試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明,在配方中用過煅煤替代普通煅后煤而不改變各種原料比例的情況下,可以降低碳?jí)K的電阻率,就是用提高煅燒度后的原料進(jìn)行試驗(yàn)和生產(chǎn)的配方,用其試制碳?jí)K的電阻率在36μΩm左右,比使用普通溫度煅燒無(wú)煙煤生產(chǎn)碳?jí)K的電阻率降低3~4μΩm,能降低9.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見,降低原料無(wú)煙煤的粉末比電阻值能有效提高碳?jí)K導(dǎo)電能力性能。
?。?)高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K抗鈉浸蝕性能分析
從理論上說(shuō)電解槽提前破損就其陰極碳?jí)K方面所引起的原因,主要是抗鈉浸蝕差,孔隙度高和膨脹率高所致。
在電解過程中如果陰極塊材料的選擇不當(dāng),抗鈉浸蝕能力弱,那么鈉離子容易滲透到碳?jí)K里,從而引起高溫膨脹,它遠(yuǎn)大于從室溫到1000℃膨脹。椐報(bào)導(dǎo):在冰晶石分子比為4的熔鹽中,普通碳?jí)K的膨脹率1.0%~3.0%。而含有較多石墨材料的總膨脹率為0.5%~0.7%。而全部石墨化的碳?jí)K在相同的情況下僅有0.25%。
從國(guó)內(nèi)外眾多廠家對(duì)電解槽進(jìn)行干刨后,分析其破損的機(jī)理來(lái)看,結(jié)論大都是因?yàn)殁c的滲透導(dǎo)致陰極碳?jí)K膨脹,使陰極碳?jí)K破裂,中間隆起及槽殼變形所致。因此,提高電解糟使用壽命的主要手段之一,是整體提高陰極碳?jí)K的石墨化度。
?。?)高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K抗熱震性能分析
所謂抗熱震性能是指陰極碳?jí)K在經(jīng)受高溫劇變時(shí)不被破壞的性能。當(dāng)溫度發(fā)生劇變時(shí),若材料不能及時(shí)把熱傳出,那么在碳?jí)K內(nèi)部和表面就會(huì)產(chǎn)生溫度梯度,由此因膨脹和收縮不均而產(chǎn)生熱應(yīng)力的現(xiàn)象,當(dāng)熱應(yīng)力達(dá)到極限后,陰極碳?jí)K就被破壞。因此,要提高陰極碳?jí)K的抗熱震性,必須從減小熱應(yīng)力的產(chǎn)生、緩沖熱應(yīng)力的發(fā)展和增強(qiáng)抵抗熱應(yīng)力的能力等方面進(jìn)行考慮。而在陰極碳?jí)K的諸多指標(biāo)中,熱膨脹率、導(dǎo)熱系數(shù)、楊氏摸量、機(jī)械強(qiáng)度等指標(biāo),是衡量其抗熱震性能是否優(yōu)異的綜合體現(xiàn)。
?。?)高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K其它指標(biāo)狀況
①真密度、體積密度、氣孔率
從常規(guī)指標(biāo)比較表所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可看出,我分公司所開發(fā)的各型高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K的試驗(yàn)塊最終真密度、體積密度和氣孔率的典型值均比法國(guó)沙瓦公司HC系列中同類產(chǎn)品的真密度、體積密度和氣孔率的典型值在數(shù)值上更優(yōu)。這說(shuō)明了本高石墨質(zhì)系列制品在碳質(zhì)顆粒的結(jié)構(gòu)和排列更為規(guī)則和有序,致密度更高。因此在電解過程中,被鈉離子浸蝕的速度就更加緩慢,從而進(jìn)一步提高了本系列產(chǎn)品的抗鈉浸蝕能力。
?、诳箟簭?qiáng)度
本公司所開發(fā)的各型高石墨質(zhì)陰極制品的抗壓強(qiáng)度典型值同樣也優(yōu)于法國(guó)沙挖公司HC系列的同類產(chǎn)品。這說(shuō)明本系列制品在抗機(jī)械磨損和抗融鹽沖刷方面的能力更強(qiáng),有助于提高電解槽壽命。
?。?)高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K對(duì)電解槽的正常運(yùn)行產(chǎn)生良好的效果
根據(jù)上述分析和工業(yè)性應(yīng)用后的效果可看出,由于高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K具有良好的致密性、導(dǎo)電、導(dǎo)熱和抗鈉浸蝕性能,因而在使用過程中能保證電解槽有較好的熱平衡和槽膛規(guī)整,并能使陰極電流的分布更加均勻。這對(duì)于電解槽正常、穩(wěn)定運(yùn)行,改善電解工藝技術(shù)指標(biāo),延長(zhǎng)槽壽命、提高電流效率都將產(chǎn)生積極的影響。
陰極碳?jí)K應(yīng)用鋁電解槽生產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)分析
高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K是一種全新的鋁電解槽用陰極碳?jí)K,就目前我分公司數(shù)次應(yīng)用的結(jié)果來(lái)看,使用該系列陰極碳?jí)K和使用半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K相比,具有如下優(yōu)勢(shì):
?。?)電阻率降低:能大幅降低爐底壓降,降低電解電耗
高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K具有良好的導(dǎo)電性能,其電阻率比半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K低10~20μΩm,能在較大程度上降低電解槽爐底壓降,因此為降低鋁電解電耗創(chuàng)造了條件。從我分公司在產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用過程中所測(cè)試和統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中可得到如下結(jié)論:
高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K比半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K的槽電壓要低5~10mv。按照噸鋁節(jié)約7.5mv,每噸電解鋁可降低電耗24.2kwh/t—Al,電的單價(jià)按0.32元/kwh計(jì),貴州公司電解鋁產(chǎn)能按34萬(wàn)噸/年計(jì),如用高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K代替半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K,一年節(jié)約電能為82.28萬(wàn)KWH,合人民幣263.3萬(wàn)元。
?。?)延長(zhǎng)槽壽命,節(jié)約制造費(fèi)用
l60KA電解槽大修費(fèi)34萬(wàn)元,啟動(dòng)費(fèi)17.7萬(wàn)元,用半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K合計(jì)費(fèi)用51.7萬(wàn)元。使用壽命按1439天計(jì),每噸鋁的大修啟動(dòng)費(fèi)均攤為:
若用高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K(其價(jià)格比半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K大約高2200元)替代半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K:每臺(tái)槽大修費(fèi)增加16×1.205×2200=42416,使用壽命按1817天計(jì),每噸鋁的大修啟動(dòng)費(fèi)均攤為:
?。?)因電流效率的提高所產(chǎn)生的效益
在高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K(30%人造石墨)和全石墨質(zhì)陰極碳?jí)K進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用時(shí),電流效率平均分別提高0.13和0.39個(gè)百分點(diǎn),按照這個(gè)結(jié)論將其推廣到全廠842臺(tái)槽進(jìn)行使用,高石墨質(zhì)陰極碳?jí)K一年可以多產(chǎn)鋁:34萬(wàn)噸×0.13%=442噸。按噸鋁利潤(rùn)3000元計(jì)算,一年可以多創(chuàng)造利潤(rùn)397.8萬(wàn)元。
結(jié)論
?。?)工業(yè)性試驗(yàn)后的結(jié)果說(shuō)明在不進(jìn)行石墨化處理的條件下,通過改變配方和工藝技術(shù)條件,生產(chǎn)高石墨質(zhì)系列陰極碳?jí)K的技術(shù)方案和技術(shù)路線是可行的。各類制品的理化性能均達(dá)到了目標(biāo)要求,并總體優(yōu)于法國(guó)沙瓦公司HC系列產(chǎn)品。
(2)各類制品的導(dǎo)電性能、抗鈉浸蝕性能和抗熱震性能與半石墨質(zhì)陰極碳?jí)K相比上了一個(gè)檔次,可大幅度提高電解槽壽命。
?。?)GS系列產(chǎn)品在鋁電解槽上時(shí),能提高電流效率、降低能耗和延長(zhǎng)電解槽壽命。
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